攀鋼將對其4座高爐噴煤量達到180千克/噸鐵,攀鋼每年可增加噴煤量26.46萬噸,節(jié)約焦炭21.7萬噸。攀鋼4座高爐噴煤原設計制粉、噴吹系統能力為31萬噸/年,噴煤量為100千克/噸鐵。隨著攀鋼噴煤技術的發(fā)展,現噴煤量達130千克/噸鐵。能噴吹煤的品種由原無煙煤改為煙煤、無煙煤混合煤制粉。
攀成鋼依靠技術進步大力推進降成本工作,在煉鐵廠4座高爐繼續(xù)實施富氧噴煤技術,噴煤比創(chuàng)出新高,達到109公斤/噸鐵,同比上升22公斤/噸鐵,使綜合焦比穩(wěn)步降低,為該廠噸鐵成本同比降低110.56元做出了積極貢獻。為確保高爐噴煤工作的順利實施,噴煤車間首先精心準備合格煤粉,主動配合各高爐的噴吹需要,實行按需供給,噴吹穩(wěn)定率達到96%以上,同時精心操作,完成了煙煤和無煙煤的混噴工作,效果良好。
沙鋼公司3座
萊鋼集團噴煤四期工程是針對
包鋼煉鐵廠高爐噴煤工藝,一是簡化工藝流程,取消旋風、多管兩級收塵器,采用新型號高效布袋收塵器,實現全負壓操作一級收塵工藝。二是改進設備,取消能耗大的高溫引風機和二次風機,用氣動斜溜槽代替螺旋輸送機,減少故障點、污染源和不安全環(huán)節(jié)。引進煤粉篩改善煤粉質量,采用稱量式皮帶給煤機,實現可稱量式的均勻給煤,提高臺時產量。三是實現濃相輸送、濃相噴吹,輸粉系統倉式泵由下出料改為上出料,有效地降低壓縮空氣的消耗。四是自動控制水平高,制粉系統由過去的強電連鎖、二次儀表加模擬屏顯示改為模擬量進行計算顯示和新老系統網絡供輸。包鋼高爐噴煤工藝設備改造取得令人滿意的效果,達到了流程簡化,投資省、能耗低、環(huán)保好、效益高的目的,其專業(yè)技術達到國內領先水平,在提高生產能力,增加煙煤配比、節(jié)電、節(jié)氣、回收煤粉等多方面獲益可觀。
長冶鋼鐵集團煉鐵廠四座高爐全部實現了富氧噴煤,噴煤比為185公斤左右。這項新工藝的投入運行使鐵水日產量得到大幅度提高,焦比有效降低,在高產低耗的同時,也為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。高爐富氧噴煤是近年來國內外高爐迅速發(fā)展的煉鐵新工藝,它是結合富氧鼓風,從高爐風口將煤粉(粒)吹向爐缸代替昂貴和緊缺的焦碳。實施該技術可以合理利用煤炭資源,強化冶煉,調劑爐況,提高生鐵質量,降低焦比和成本,并能提高高爐的市場競爭力。自2002年10月采用高爐富氧噴煤以來,根據實際調查,往高爐每噴吹一噸煤粉可以獲得80至120元的經濟效益。因此,提高噴煤量有助于降低成本、增強高爐的生產能力。
河南濟源鋼鐵(集團)有限公司高爐煉鋼生產積極采用噴煤新工藝,自2003年10月底聯動試車一次成功后,經過3個多月的運行,成效顯著。截至2004年2月上旬,煉鐵高爐單爐噴吹量最高已達到135公斤/噸鐵,四座高爐月平均焦比較原來降低了100多公斤。該噴煤系統采用直接噴吹,中速磨煤,單管路濃相輸送等先進技術,最大噴吹量可達160公斤/噸鐵,總投資4800余萬元。自2003年2月4日破土動工以來,該公司周密安排,科學組織,克服工程施工與生產作業(yè)交叉多,以及天氣多雨、非典疫情等困難,努力改善施工環(huán)境,并注重協調督促檢查工作,確保工程質量和進度,做到生產與工程建設兩不耽誤。噴煤是煉鐵生產節(jié)能降耗的重要途徑,經過3個多月的運行,該公司四座高爐焦比由2003年1-10月份的月平均610公斤/噸鐵降到2004年2月上旬的469公斤/噸鐵,平均每噸鐵降低焦比100公斤以上,每噸生鐵可降低成本60余元,每年可節(jié)約焦炭10萬余噸,為公司節(jié)約資金6000余萬元。
西林鋼鐵公司高爐噴吹煤粉工程自
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